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电镀酸洗综合废水处理的工艺选择与设计

来源:东隆环保科技  日期:2014-07-03

    综合废水经格栅拦截去除粗大的杂物,进入调节池调节水质,再经提升泵送至中和池,在中和反应池前端先投加氢氧化钙调pH到7.0~7.5,再投加氢氧化钠微调pH到8.5~9.0.中和反应池采用气体搅拌混合。中和反应池出水由泵送入管道混凝器,在混凝器内加入PAM,促使废水中各种金属悬浮颗粒相互架桥形成更大更重的悬浮物,提高斜板沉淀效果,缩短沉淀时间。混凝出水自流入斜板沉淀池进行渣水分离,清水自流入中间水池,再经加压过滤泵送入石英砂过滤罐过滤,滤后水进入清水池。如果滤后水pH>9,则加盐酸调pH值到6~9.斜板沉淀池内的污泥定时排入污泥浓缩池,上清液排入中间水池或调节池,污泥经厢式压滤机脱水后外运,东莞市东隆环保科技中水回用先生说如是。

    电镀废水因生产工艺及废水处理要求不同,采用的处理工艺也不同。本着技术成熟可靠、工程投资少、运行费用低、操作简单的设计原则,在小试和中试基础上,针对原有设备存在的不足,提出改造工程处理工艺。

    1、 加药中和反应系统
    原加药系统投加氢氧化钠,加药点设在调节池内,因没有搅拌装置,中和反应不完全,且在调节池内淤积大量泥渣,造成调节池容积变小。本次改造为了降低运行费用,加药系统采用氢氧化钙和氢氧化钠两种药剂,增加了中和反应池,并配备2套pH自动控制系统。中和反应池内设空气搅拌装置,在中和反应池内首先加入氢氧化钙,通过空气搅拌实现氢氧化钙与酸洗废水的充分反应,将废水pH值由2.2调至7.0~6.5,如pH过高,氢氧化钙不能及时充分反应,不但浪费药剂,还增加了沉渣量。之后再投加少量氢氧化钠,将pH值微调到8.5~9.0,在此pH范围内,磷、铁、锌、铬、镍、铜将以沉淀的形成与水分离。同时通过曝气搅拌,还可以增加废水中的溶解氧,将二价铁氧化成三价铁。

    2、 斜板沉淀单元
    原沉淀单位采用两个大小不同的斜板沉淀池【尺寸分别为(4500mm×2500mm×2800mm)、(4000mm×2000mm×2800mm)】,因处理能力有限及澄清区高度不够,出水水质不达标。新建4座斜板沉淀池,每个斜板沉淀池设6个污泥斗,保证及时排泥。

    3、 排泥系统
    原采用DN40的穿孔布水直管式排泥,因直管开孔过多,管直径小,管孔流速过小,造成排污不彻底,池底污泥淤积。本次采用DN80穿孔布水管排泥,提高了管孔流速,保证了污泥及时排除。

    原污泥浓缩采用2座污泥池(尺寸为2000mm×1500mm×2200,mm)。新建一座混凝土污泥浓缩池,上部设溢流堰,下部设两个污泥斗。斜板排出的泥由中部进入,同时污泥浓缩沉淀后的上清液由溢流堰流出,下部浓缩的污泥由污泥泵送入厢式压滤机脱水。

    原排泥系统采用人工排泥,本次采用PLC程序自动控制定时排泥,24个电控气动阀门与排泥泵连锁。每3~4h排一次泥,排泥时24个阀门依次开闭。每个阀门打开2~4min,不仅保证了及时排泥,而且降低了人工劳动强度。


    4、 过滤系统
    过滤系统采用石英砂过滤罐,原石英砂过滤罐(尺寸为1200mm×3200mm)由于长期反洗不彻底,造成滤料板结。本次新建2座石英砂过滤罐,采用气水混合反洗。

    5、 污泥处理系统
    原污泥处理系统采用1台XAY60/920-U厢式压滤机,本次改造增加了1台XAY60/800-U厢式压滤机、2台XAY80/920-U厢式压滤机,并增加看压力自动控制装置,实现了压力自动调节,可降低污泥含水率,操作更安全方便。


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